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说起水果罐头,很多人都不太了解。这是一种通过商业无菌来达到产品合格的食物,其中不含任何防腐剂。所谓“商业无菌”,按标准的解释是:罐头食品经过适度的杀菌后,不含有致病性微生物,也不含有在通常温度下能在其中繁殖的非致病性微生物。这种状态叫做商业无菌。
在罐头生产过程中,有几个关键的控制点:
1.原料
2.预煮
3.排气(现在有些厂的工艺中已经将这一步骤撤销)
4.杀菌
5.打检
在这五项中我认为最重要的是杀菌
作为一个生产了十几年水果罐头的工厂,对生产工艺可以说是要求相当严格的。对于每一个步骤的控制也是很认真的在执行。
但是,在今年黄桃罐头的生产初期,因为追求产量,生产主任在与技术厂长、质检部商讨之后决定加快杀菌冷却一体机的转速,以此来减少了杀菌的时间,从而达到产量增加的目的。
在杀菌的过程中,升温的时间其实是没变的,降温的起始点也没变,变化的是罐中心温度保持的时间,从原来的30分钟,减少到了25分钟,或者从原来的28分钟,减少到了24分钟。生产过程中也一直在监控。而且生产出来的产品不论从感官、滋味、气味都与原来无异。
但让我们始料未及的是,我所培养的样品还没出结果的时候,库房出现了状况:
大批鼓盖的成品被打回车间。产品刚刚产气,没有产酸,而我培养箱中的样品在第四天的时候,三个批次的都出现了产酸产气的情况。开始查找原因。
最终确定:
杀菌过程中罐中心温度保持的时长的不足是一大错点。调速机从原来的760r/h,调到810r/h,这一个改变却没有在杀菌初期的升温温度加强,从而导致这三个批次的产品全部返工。浪费了大量的人力、物力,大大的增加了成本,从而减少了利益所得。
通过本次生产事故,车间主任、技术厂长、质检部三方共同检讨并吸取教训。其实本次调速所达到的杀菌程度已经很接近合格的工艺点。但是为什么还是出现了这么严重的事故,出现了如此严重的质量问题。
结论得出:
杀菌温度够了,罐中心温度也达到了,但是,罐中心温度保持的时长被忽略了。时间的减少,导致杀菌的不彻底,一些菌种在休眠了一段时间后又开始进入活跃状态,大量的产酸产气,而使得我们在生产一两天的时间没有发现问题,
还有一个原因是环境因素,现在是夏季,室外的温度与培养箱里的温度相似,所以出现了质检与库房同时出现,如果是在冬季,气温低,也可减少产品损失的概率,从而可以给出一些缓冲时间。
最终我们也想到了,如果我们在加快转速的同时,杀菌温度也随之升高,那么罐中心温度提前到达温控点,保持的时长不变的话,产品也可以避免出现大批质量问题。
通过本次生产事故的发生,作为水果罐头的生产者,我们认识到,在罐头生产过程中的杀菌这道工序中,升温时间和降温时间都不是最重要的,重要的是中心温度保持的时长,不要小瞧多的那2分钟、3分钟,更不可忽视少的那1、2分钟,都将是经验和教训。
结语:
每一次生产中出现的问题,都将是学习的时机。但是,不是每一次学习的机会都有人来买单或买的起这个单。